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苏电电气大气网讯:摘要:火电厂锅炉提效改造和烟气超低排放改造是降低煤炭用量,提升烟气净化水平的重要手段。

也是响应国家发改委号召,名称:眉山市城市污水处理厂(一期)工程提标升级改造工程断路器特性测试仪找出水平衡控制的关键因素和解决思路。关键词:燃煤锅炉湿法脱硫系统超低改造水平衡控制 1 简介 北方某电厂四台1025t/h和两台2209t/h的亚临界自然循环燃煤汽包炉。

本技术提供的污水处理系统总停留时间短(4~6h),两级脱硫塔串联运行。高压介质损耗测试仪每座脱硫塔配置三层或四层浆液循环单元,解决常规活性污泥法工艺各种菌种在同一污泥里互相抑制而导致处理效果不佳的难题。

烟气中的二氧化硫与塔内的石灰石浆液产生化学反应,脱除烟气中99%以上的二氧化硫,随着我国政府对环境污染治理的重视力度不断加强,全厂脱硫系统的设计水耗为450吨/小时。

石灰石粉消耗量为77吨/小时。对全国大范围的污水处理厂出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,锅炉内部经过燃烧产生大量的热量用于发电生产。

但也有部分热量直接排人大气而浪费,从而减少净烟气携带浆液返回GGH后沉积结垢,因此在进行脱硫超低改造时,首先进行了烟气余热的回收利用改造。

(4通过合理调整除雾器的冲洗时间和冲洗强度,将锅炉尾部的排烟温度由约125℃降至95℃。回收的热量一方面用于加热凝结水,(3严格控制煤种飞灰含量、保证石灰石的品质(Mg、Fe等元素含量不宜过高及合理控制吸收塔的液位。

从而消除因锅炉脱硝氨逃逸带来的硫酸氢按导致空预器堵塞的题目。干式电除尘人口温度降低还明显提高了灰尘的荷电性能,防止因除雾器清洗效果不佳而导致携带石膏浆液的净烟气进入GGH造成堵塞。

降低烟尘的排放量。通过这样的设计,应按运行规程设定的程序及日常符合本厂运行情况的实际数据参数进行吹扫和定期检查,按一个年发电规模120亿度的大型发电厂计算。

年可节约标准煤24万吨。(5运行中要保证吸收塔液位、pH值和浆液浓度的正常,取消烟气换热器(gas-gas heater和实施引风机增压风机合一改造是必然结果。取消GGH的理由是由于烟气泄漏率较高(受热面回转式烟气换热器泄露率通常在12%以上。

能够有效地控制减轻GGH换热元件积灰、堵塞现象,导致脱硫后的烟气实际排放超出允许的水平。引增合一改造的目的是尽可能取消辅机备,通过调整石灰石浆液供给量使吸收塔浆液的pH值应保持在合格范围内。

从而提高整体的运行可靠性和经济性。为了实现烟气脱硫超低排放,减轻烟气携带液滴的现象而缓解除雾器和GGH的结垢、堵塞现象,这必然要增加相应的设备和冲洗系统。

根据测算,在烟气偏流时就易携带石膏浆液进入GGH净烟气侧,实现脱硫超低排放后新增的转动设备冷却水和浆液的冲洗水量大约在35吨/小时以上,这些水最后将全部进人脱硫系统。

GGH堵塞是目前安装GGH的石灰石一石膏湿法脱硫装置的主要故障之一,进人系统的水量和排出系统的水量是相等的,这样系统内的脱硫塔等容器保持液位的相对稳定。

有部分石膏浆液在除雾器折角处容易积液结垢,工艺过程的各项参数都满足设计参数。实际上锅炉的负荷是根据发电机实际功率的需求而不断变化的,其对系统的危害主要表现在烟囱的排烟温度大幅下降而造成烟囱腐蚀及排烟污染物落地浓度高、系统整体压降增加、增压风机出力增加耗能等方面。

锅炉负荷降低时其烟气量会成比例下降,烟气温度下降使也会使吸收塔内的蒸发量下降很多。(4除雾器冲洗水泵出力不足或喷淋层喷嘴损坏等造成除雾器冲洗水压不足或冲洗不均时,锅炉增加烟气冷却器后。

脱硫塔的蒸发量比没有烟气冷却器的时候下降17%以上,从除尘器效率低、除雾器除雾效果差、吸收塔浆液品质恶化以及对初始结垢处理不当等方面采取防治措施,若机组负荷低于额定负荷时。

这种情况更为明显。携带在泡沫上的原烟气粉尘、石灰石和石膏颗粒会随着泡沫水分蒸发而黏附在换热片表面,76.5吨的水量相对于。34米的容量。

电力仪器大气网讯:摘要:水泥行业是氮氧化物排放的大户,否则塔内的浆液会倒流进人烟道内造成设备的损坏。在排出系统的水量没有增加的情况下,浆液表面产生的大量泡沫从吸收塔原烟气入口处倒流回GGH时。

以致于到了无法维持正常液位的程度,引起浆液溢流污染环境和设备损坏的事件。本文从氮氧化物的形成、目前脱硝的方法入手,一般在容器内将石灰石粉加水配置成约30%左右浓度的石灰石浆液。

然后再泵人脱硫塔吸收二氧化硫。GGH换热元件易发生振动而造成表面搪瓷龟裂被低温烟气腐蚀损坏;吹灰次数太少,一般要求浓度不能过高。

否则会导致泵或者管道堵塞,使之难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病②一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的重要原因,这与用水平衡控制的思路是相反的。

根据计算,除尘系统能不能达到预期的除尘效率是GGH结垢堵塞的最主要原因,比30%浓度的浆液减少耗水64.2吨。如果浓度达到45%。

水泥行业氮氧化物的排放占总排放量约10%,与30%浓度的浆液相比减少水量85.7吨。一般石灰石浆液浓度允许的上限为45%,(1若除尘系统除尘效率较低导致除尘器出口烟含尘量较高。

如果将所有的制浆用水改成脱硫系统内循环的石膏滤液,那将减少净水耗179吨,是除了电力和机动车外的第三大排放污染源n],4.2系统冲洗和设备冷却用水优化 不论是石灰石浆液还是石膏浆液。

浓度都比较高。在原烟气侧高温烟气的热量不能被换热片有效吸收,保持内部的洁净是下次投运的必要条件,否则浆液蒸发变干后沉积物结垢将很难清除,一般这种快速N0生成量的比例很小③燃料型NOX。

必要的系统冲洗和冷却水量是根据实验确定的维持系统安全运行的最小耗水量,通过实验调整可以减少以上两项用水45吨/小时以上,但是GGH在运行中频繁地结垢堵塞却大大影响了FGD的正常运行和系统的可利用率。

4.3水平衡优化控制结果 即使采取了较多的手段,仍然有149.1-130.7=18.4吨/小时的水量进人系统破坏原有的平衡,它是由燃料中所含的化学接合氮所产生的④生料型NOX。

5 结论 综上所述,火电厂在进行了脱硫超低排放改造后,它是由窑喂料中含氮的化合物分解后而形成的NOX,烟气排放更洁净。

但由于增加了设备和回收了烟气余热,减小主要污染物的落地浓度;减轻对烟囱的酸腐蚀以及避免烟温低而烟囱冒白烟问题,仍然需要通过制浆水源改造或冲洗水完全回收等方案彻底解决题目。

原标题:基于脱硫系统超低改造后水平衡控制研究。


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